

时间:2006-08-08 12:00:00 点击:39
工程机械柴油机冲气缸垫现象在工地上时有发生,究其原因不外以下三个方面。 1.缸套加工误差 一台新购的 ZL40B装载机,采用 6135K- 11发动机,仅使用约80h就出现:下窜气严重,机油油温高,三、四缸之间气缸垫冲坏等故障现象。拆检发现,三缸缸套及活塞严重拉伤,活塞环折断,更换三缸缸套、活塞及活塞环后,发动机工作正常;但工作约20 h后,再次出现上述故障现象;拆检发现,三缸缸套及活塞又被拉伤,活塞环又折断成数节。为什么在短时间内出现完全相同的故障呢了经仔细测量知,三、四缸缸盖无翘曲(采用两缸一盖),三缸缸套高出气缸缸体上平面 0 60mm,四缸缸套高出气缸体上平面0.10mm。按规定,缸套装人缸体座孔后缸套顶面应高出气缸体上平面 0.04-0.15mm,同一缸盖下各缸高出值相差不超过0.03mm,若不合乎这一要求,可以采用增减紫铜垫片的方法进行调整,现因高出值相差达0.50mm,所以不能采用调整紫铜垫片的方法解决。我们取出三缸缸套并用深度游标尺测量,得知三缸缸体上凸肩距缸体上平面的高度尺寸少了0.50 mm。由于三缸缸套高出四缸缸套050mm,当紧固三、四缸缸盖螺栓时,三缸缸垫承受的压紧力大,四缸缸垫承受的压紧力小,故易冲坏三、四缸之间的气缸垫。因三缸缸套高出正常值0.50 mm,使三缸燃烧室容积增大量为: V=π/4D2h=3.14×1352/4×0.50=7153.3mm3 式中 V----燃烧室容积增大量,mm3。 D——缸套内径,mm h——燃烧室高度增大量,mm 故压缩比降低,燃烧不充分,产生积炭,出现爆燃。当爆燃产生的高压冲击力超过了活塞环材料的抗冲击强度后,活塞环折断,出现下窜气严重、机油温度高、润滑不良和拉缸等故障现象。 针对因制造加工原因造成的冲气缸垫现象,可将三缸缸体上凸肩尺寸加工至标准尺寸,但这样做比较麻烦,我们采取将三缸缸套凸缘下端面在车床上车去0.50mm的方法,现已使用一年,从未出现过冲气缸垫故障。 2.进、排气门装反 在修理一台装载机时,对其6135K-9。发动机更换了气门、气门导管和气门座圈,修好后试机约60h,一缸缸垫又被冲坏了,更换气缸垫后仅工作了45 h,再次出现这一故障。仔细检查后,发现是一缸进、排气门装反,造成排气不畅,使一缸温度高,产生爆振,导致冲气缸垫。更换一缸进、排气门后,冲气缸垫故障消失。 3.更换了不合格的气门座圈 一台 18 t级振动压路机上的 6135K- 11发动机,大修中,更换了气门座圈、气门、缸套、活塞和活塞环后试机不到10 min时,稍加油门就出现冲五缸缸垫的现象;待更换五、六缸缸垫后试机时,再次出现上述症状。拆下五。六缸缸盖,仔细检查仍未找出原因。经分析,可能是铰五缸进、排气门座圈时铰削量过小,从而造成五缸燃烧室容积减小,导致因压缩比过高而冲气缸垫。 于是,重新铰削了五缸进、排气门座圈、研磨了气门,再装复试机时,冲五缸气缸垫的故障消失。