毛纺企业原有废水处理工艺采用的是生化法(表面曝气作为一级处理,臭氧预留作为二级处理),由于北方气候温度的影响,表面曝气的处理工艺不适应北方的气候条件,因此运转非常困难,生化处理对COD有所降解,但废水的色度、脱色一直解决不了。
其主要原因是:各类染料的上色率各有差异,活性染料和硫化染料上色率较低,染料的排放率平均高达1/3左右,酸性染料和直接染料也较高。
在印染废水脱色处理工艺主要有吸附脱色、薄膜脱色、氧化还原脱色、混凝脱色和电解脱色。根据企业使用的染料情况,对原有的处理工艺进行了改造,通过多次的试验,采用化学浮选处理印染废水,脱色效果非常理想。
选择后的废水处理工艺:化学浮选处理印染废水,可适应酸性阳离染料,分散和直接染料。其反应机理为:在管道絮凝器中水和药同时进人,加人一定量的复合型的无机盐(A)和一种改性的聚铝凝聚剂(B)进行混凝。废水与絮凝剂进行反应后,产生大量的絮凝物,然后再进行打压,使废水中同时产生大量气泡,这些气泡自身粘附到絮凝物上,这样给絮凝物以很强的浮力,经过均匀的混合后,那些快速上升的絮凝物很快积聚形成漂浮表面层,废水中的染料色度全部吸附在絮凝物上漂浮在水上面,下面全部是清彻透明的澄清液水的透明度达到自来水的程度。
脱色效果非常明显,且COD的去除率达到85以上,混凝效果好,絮体形成快,这主要是由于复合无机盐(A)在水中同时能起电位中和和吸附架桥两种作用,因此,对印染废水的净化脱色效果特别显着,经监测指标均达到国家排放标准。