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芜湖弘马新材料有限公司
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在减水剂的基础上通过复配的方法使用外加剂,可以较大的改善混凝土的性能,并且对搅拌站的生产过程要求不高,外加剂作为材料的管理工作量很少,添加外加剂的方式以及设备要求也较为简便,不失为一种好的方式,在几十年的生产实践中,取得了良好的效果,不失为一种好的方法,毕竟在满足一定要求的前提下,混凝土减水剂,生产工艺以简便为好。
但是,随着高速铁路建设快速发展,工程越来越多,施工环境越来越复杂,对混凝土品种越来越多,性能要求越来越高,这种固定比例预先混合的复配方式越来越不能满足混凝土工程的要求了。在混凝土中引入一定量的微小气泡,不仅可以提高混凝土的流动性,也是严寒地区抗冻混凝土必须满足(含气量大于5%)的要求。那么,就以引气剂为例,以固定比例方式与减水剂混合后使用,在当前混凝土施工前提下会越来越困难,如果使用不当,可能还会造成较大的质量问题。
复合型减水剂的实质就是讲不同种类的减水剂按照剂量进行合理搭配,从而使混凝土的外加剂取长补短,协同发挥作用。它是提升混凝土功能和性能的一种重要途径,可以实现减水剂的多种功能的相容和平衡,有效克服一种减水剂的性能不足或者不经济的缺陷。如将萘系减水剂和木钙符合,减水率体可以有原来的百分之十八提升至百分是二十三,且保塑和引气作用得到了改善,提升了混凝土的和易性。
所以,当前在我国的工程建设中,单纯地使用减水剂是比较少的,大多数都是根据工程建设的需要,将不同种类的减水剂进行有效混合,形成复合型减水剂。这种复合型减水剂不仅满足了工程的多功能和多性能需求,也方便了工程的使用和管理,大大地提升了工程的质量,降低了工程的造价。
近年来由于聚羧酸减水剂技术的迅速发展,生产成本大幅下降,甚至低于萘系减水剂,导致使用聚羧酸的用户快速增加,使用聚羧酸减水剂的实际问题也越来越**。下面就使用聚羧酸减水剂以来所遇到的问题谈几点体会:
1.进厂检验
(1)当聚羧酸减水剂的大货过磅后,应立即取样试验。试验时必须采用生产配合比(砂石可晒干),不得采用水泥净浆法试验;水泥样品的存放时间不得**过一周(若取样时间过长,水泥中的化学成分有变化,试验出的结果与生产实际不符,不利于指导生产);矿粉和粉煤灰也应是近期取出的样品;进行检测时的试拌数量不宜少于 10L,若使用搅拌机搅拌,试拌数量不宜少于 15L,并且在试拌前应用同配比砂浆粘糊搅拌机内壁和铁盘,防止失准。
(2)在试验过程中,若发现混凝土拌合物和易性良好,并且坍落度经时损失不**过 50mm 时,即可卸货。若发现混凝土拌合物在搅拌后出现泌浆,并且抓地(稀浆泌至表面,砂石下沉且紧贴地面,很难铲动)时,要看 1h 后的状况,若 1h 后不再离析,经时坍落度损失不**过 50mm 时,也可评为合格,通知卸货;若 1h 后混凝土拌合物还离析时,说明减水剂的掺量过大,可根据稀浆流出拌合物的距离大小而降低 0.1%~0.3% 的掺量(距离在 50mm 以内取 0.1%,缓凝减水剂,距离在 120mm 以上取 0.3%,南京减水剂,中间值取 0.2%)再重做,合格时再卸货。若发现混凝土拌合物的经时损失过大,聚羧酸粉剂,应退货(说明减水剂与水泥或粉煤灰的某些成分不适应),请厂家重新调整配方再行试验,直至合格后再用。今年有些水泥厂家为了节约成本,使用了部分工业废石膏或无水石膏,导致拌合物的经时坍损过快,应及时与水泥厂家沟通,禁止掺加上述矿物。