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分析总结了电厂动态可调轴流风机存在的主要问题及有效的处理措施,使烘干风机维修人员能够及时解决问题,较大限度地减少电厂的损失。电厂动态可调轴流风机一般由以下部分组成:转子、进气箱、壳体、扩散器、中间轴、联轴器、电机和液压润滑油站。转子套包括轴承箱、叶轮和液压调节装置。
烘干风机叶轮常见问题及处理措施。
(1)叶片漂移与相邻叶片不同步:由于调节杆螺钉与叶柄的拧紧力矩不足,叶片漂移,无法锁定,适当增大螺栓扭矩即可拧紧;
(2)叶片磨损:诱导D前除尘装置效果差。排风机会造成叶片不规则磨损,导致叶轮不平衡,提高除尘器的除尘效果,改善叶片表面特殊材料的喷粉涂层,可有效提高叶片的耐磨性。
(3)烘干风机叶片出现裂纹。如果在运行过程中杂质进入铝叶片的叶轮,即使是一个小螺杆,叶片也会在杂质的冲击下开裂或断裂,山东烘干风机,甚至会发生更严重的安全事故。因此,在风机运行过程中,木材烘干风机,会出现裂纹。必须避免有杂物进入;钢叶片裂纹主要与材料选择、材料切削方式和翼型选择有关;
(4)滑块磨损:滑块材料柔软或推盘光洁度不够,不易使滑块磨损,引起风机振动,可通过提高滑块材料的硬度和推动盘的光洁度;
(5)烘干风机叶片卡涩:在叶柄轴承中润滑油添加不足,容易导致滚珠燃烧和轴承叶柄损坏,导致叶柄卡涩。同时,如果轴承和滚珠的内外套有裂纹、斑点、磨损锈迹、过热变色和间隙,应更换新轴承,以确保叶片转动灵活。
烘干风机噪声治理结果
采取噪声治理措施前后,大风量轴流风机进风口处噪声值对比结果如图5 所示。由图5 可知,治理前后进风口处噪声值在各倍频程处有相似的升降趋势。并且,噪声在63Hz 和125Hz 处均有明显峰值。治理后进风口处的噪声值有明显降低。在63Hz 处降噪量约30dB,通过治理前后噪声的A计权测量值对比,高温烘干风机,治理后烘干风机进风口噪声降噪量为27dB(A)。
山东冠熙风机所采用的烘干风机弯头加折板式消声器的组合消声结构,针对该项目中大风量轴流风机的噪声消声量能够达到27dB(A),并且对低频噪声具有较好的消声效果。弯头加折板式消声器的组合消声结构,不仅能够有效的改变气流流通方向,增加通道长度,烘干风机,提高空气动力性噪声的消声量,而且节约空间,组合形式灵活,具有广泛的应用前景。
烘干风机在同一转速下,由于动叶安装角的变化,因此其工作范围是一组特性曲线。由于风机内部流动是复杂的三维黏性流,完全采用实验方法或三维商业软件求解其全工况下的性能费时费力且成本较高; 同时在风机工况改变,需要调整其转速和动叶角度使其满足风压和效率的要求,因此,快速准确预测出轴流风机在安装角变化时的气动性能够提高缩短设计周期和风机运行效率,具有极为重要的工程应用价值。
比较两种叶轮的振动模态,可以看出,每种叶片的低阶模态都表现出从叶片顶部到根部的弯曲变形,高阶模态是叶片两侧的扭转变形。烘干风机叶轮各级的形状变形和较大变形都在叶片顶部,叶片角度可调的叶轮的叶片变形相对较大,因为其材质为尼龙66,刚度小于Q235,更容易变形。叶片角固定叶轮的叶根与轮毂固定,因此叶根与轮毂相对稳定,基本无变形。由于叶片角度可调叶轮增加了角度调节机构,使得叶根弯曲变形和扭转变形较小。烘干风机实验采用了力锤激励、加速度传感器采集信号、LMS数据采集与处理等方法。该测试的主要过程包括:支持被测对象、选择激励方案、布置传感器、确定输入通道、建立测试模型和与通道相关、确定分析带宽、测量和保存数据。由于轮毂变形基本为0,烘干风机叶轮通过柔性弹性绳悬挂在轮毂上进行测量。振动方式选择力锤激振,固定锤击点,移动传感器测量。由于叶片的明显变形,每个叶片顶部和根部有两个测量点,叶片下方轮毂有一个测量点,每个叶轮有50个测量点。建立合适的圆柱坐标系,测量各测点的相对坐标,建立测试模型。传感器布置完毕后,测试通道与模型中相应的测量点相关联。通过力锤激励收集数据。同样的方法依次测量每个叶轮的50个测量点。在PolyMax输入模块中选择已有的fr集,在高层稳态图中选择符号较多的列,即阻尼频率、频率和模向量稳定性。