滨州杭州前进齿轮箱WG180变速箱厂家
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山东东上智能装备有限公司
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批发供应装载机配件装载机变速箱总成,徐工装载机动力换挡变速器采用液压压紧多片湿式离合器的换挡变速机构变速,每个挡位由2-5片摩擦片及相应的压板、液压缸等组成。当操纵变速杆置于某一挡位时,压力油通过控制阀流人相应的液压缸,推动活塞压紧主动片与从动片,从而达到传递动力的目的。
自动变速器液压控制系统的故障诊断方法通常有主油压测试、挡位油压测试、速度油压测试、时间滞后试验、失速试验、路试和分段检查等多种,下文将分别介绍这些检查方法。主油压测试试方法及步骤:先热机,后熄火,然后在自动变速器主油压测试孔上连接主油压表(如图1所示);将全部车轮用三角木塞住、拉紧驻车制动、踩下脚制动,然后启动发动机;挂入D位,先记住D位怠速时的主油压,然后迅速将油门踩到底,记下D位失速时的主油压,在节气门全开位置上停留不要**过3s,以免该挡位的执行系统因过载而受损;从D位回到空挡位怠速运转2min,也可以1200r/min的转速运转1min,以便使ATF得到冷却;再挂R位,记下R位的怠速油压,迅速将油门踩到底,记下R位的失速油压。
(注:后轮驱动汽车的自动变速器上的主油路压力和速度油压的测试口通常装在与节气门及换挡操纵系统相反的一侧;有的变速器测试口在接近油底壳处;另一些变速器的测试口则在*近变矩器壳处;如同时有2~3个螺塞,前边或上边的是主油压测试口,余下的为速度油压测试口。由于主油压试验是大负荷试验,因此建议车况特别差的不要做主油压试验。)测的重点:油泵是否出现早期磨损;油滤器是否发生堵塞;主油压电磁阀是否发生密封不严;主调压阀调压弹簧是否过软;主调压阀是否卡滞在泄油端;真空调节器真空管是否堵塞;节气门拉锁调整是否合适;真空调节器软管是否保持密封;工作油路是否发生泄漏;节气门位置传感器的电阻值和输出的电压值有无异常。
试结果分析:D位和R位怠速油压和失速油压都正常,这种情况说明油泵、主调压阀工作良好,主油路油压基本正常。D位和R位怠速油压都低,失速油压均正常,则说明油泵发生磨损。其原因是主调压阀只能降压和保压,但不能升压,怠速时油泵被磨损,输出的油压低于主油压,因而造成怠速油压过低。正常情况下,发动机转速较高时,油泵油压明显**主油压,但主调压阀会泄掉一部分油;油泵轻度磨损后,发动机转速较高时,油泵油压虽然低于正常值,但仍然**主油压,主调压阀比正常泄油量少,但仍能调节至正常的主油压;油泵过度磨损后,及时更换,否则会造成全部离合器和制动器都发生早期磨损。
离合器结构:主动部分、从动部分、压紧分离机构、调整机构、制动机构、液压助力机构及液压系统组成:摩擦与压紧元件、分离机构、机构工作原理:目前工程机械上应用广泛的是利用摩擦原理来设计离合器,其工作原理是利用两个圆盘产生的摩擦力来传递力矩。分类:按工作原理:摩擦式、液力式、电磁式、综合式;擦片数:单片、双片、多片;按压紧机构:常闭式、常开式;按工作条件:干式、湿式;按驱动方式:机械式、液压式、气动式为保证接触平稳,常开结构上采用何种策略?答:压盘使弹簧产生的压力,均匀的分布在摩擦面上,它既是主动件,又是压紧件。
*二章:液力变矩器液力变矩器的组成:泵轮、涡轮、导轮液力变矩器的主要特点:。。。*三章:变速箱变速箱的功用:变换排挡,改变发动机和驱动轮间的传动比,使机械的牵引力和行驶速度适应各种工况的需要;实现倒档,使机械能前进与倒退;实现空挡,在发动机运转和离合器结合的情况下,使机械停车叙述T2ZL50装载机变速箱的结构特点,并叙述各自的工作情况?答:T220履带推土机变速箱是由箱体、齿轮、轴和轴承等零件组成的,具有五个前进档和四个倒档,采用啮合套换挡,属于空间三轴式变速箱。
它共有输入轴、中间轴、输出轴三根轴,这三根轴呈空间三角形布置,以保证各档齿轮副的运动关系。工作情况:其传动部分由换向与变速两部分组成,共可实现前进五档、倒退四档。ZL50装载机的行星变速箱由两个行星排组成,只有两个前进档和一个倒档。与该变速箱配用的液力变矩器具有一级、二级两个涡轮,分别用二根相互套装在一起的并与齿轮做成一体的一级、二级输出齿轮,将动力通过常啮齿轮副传给变速箱。
滤油器堵塞磨粒、杂质和灰尘等通过滤油器时,会被吸附在滤油器的滤芯上,造成吸油阻力和能耗均增加,引起油温升高。预防措施:定期清洗、更换滤油器,对有堵塞指示器的滤油器,应按指示情况清洗或更换滤芯;滤芯的性能、结构和有效期都符合其使用要求。如,一台TY220型推土机在作业时油温报警器连续报警,同时发现变矩器处有油烟和油液的烧焦味,转向油箱内油位较低;检查结果是,变矩器回油泵吸油滤网堵塞引起了此故障,因滤网粘满沉积物,使变矩器泄漏的油液不能及时泵回转向油箱,越积越多,变矩器放置阻力加大,由摩擦产生的热量增多,后导致油液温升太快;清洗该滤网后,油温恢复正常。
又如,一台CATD8N型履带式推土机液力传动系统发出高温警报,传动部位有异响;拆开滤油器检查滤芯,发现其中含有大量粉末状污物;更换滤芯后,故障消失。液压油冷却循环系统工作不良通常,采用水冷式或风冷式油冷却器对液压系统的油温进行强制性降温。水冷式冷却器,会因散热片太脏或水循环不畅而使其散热系数降低;风冷式冷却器,会因油污过多而将冷却器的散热片缝隙堵塞,风扇难以对其散热,结果导致油温升高。预防措施:定期检查和维护液压油冷却循环系统,一旦发现故障,立即停机排除。
如,一台CPCD60D型液力传动叉车,工作一段时间后,变矩器驱动力不足,转向盘转向沉重(液力变速器与动力转向共同用1台泵);几经检查才发现,是风冷式油泠却器的通风孔堵塞导致了油温过高,疏通后故障被排除。又如,一台K-702型装载机冷却机启动后工作不足3h,仪表盘上变矩器油温报警指示灯即闪亮,显示液压油温度过高。先检查油量和油质,结果油量充足,油质较好;再检查滤油器,不脏;后检查冷却器,发现油泥已将部分冷却器,油孔堵塞。
清洗冷却器后,一切正常。零部件磨损严重齿轮泵的齿轮与泵体和侧板,柱塞泵和马达的缸体与配流盘、缸体孔与柱塞,换向阀的阀杆与阀体等都是靠间隙密封的,这些元件的磨损将会引起其内泄漏的增加和油温的升高。预防措施:及时检修或更换磨损过大的零部件,据统计,在正常情况下,进口的液压泵、马达工作五六年后,国产产品工作两三年后,其磨损都已相当严重,须及时进行检修。否则,就会出现冷机时工作基本正常,但工作1-2h后,系统各机构的运动速度就明显变慢,需停机待油温降低后才能继续工作。
如,一台WY160型液压挖掘机在出现上述故障后,经测试各机构的工作压力均明显偏低,怀疑是主安全阀或主泵磨损所致。先拆检主安全阀,无异常现象;后拆检主泵发现配流盘球面磨损严重。经对配流盘进行研磨后重新装配并调整好其间隙,装机运行情况良好。又如,一台ZL50型装载机动作缓慢无力,经测试系统压力偏低,手摸齿轮泵感觉很烫,怀疑是齿轮泵内部磨损产生内漏所致;拆检后发现,齿轮泵侧板与齿轮端面的间隙**差。更换齿轮泵后,问题得以解决。
启动柴油机前的准备查各油位,水位是否符合标准。查柴油机,调速器,液力变扭箱,车轴齿轮箱,风扇齿轮箱,空压机等处油的质量(是否乳化)。行紧固件的安全检查,特别是旋转件和走行部的紧固件连接状态是否良好。查油、水、风管路中各阀门的开关位置是否正确,管路是否泄漏。动柴油机飞轮,有无异音和异常。查轴箱弹簧是否良好,有无裂纹,轴箱定期加注润滑油脂。查蓄电池各线接头和状态。
查电气系统各开关、继电器、电磁阀动作是否正常。手柄置于中立“0”位。柴油机的起动及暖机柴油机在完成起动前的准备工作,并检查无误后,方可进行起动。上电源开关上启动开关,按下起动按钮,机油予供泵开始工作,润滑柴油机,当机油压力大于98KPa时,起动马达电路得电,起动马达开始转动,带动柴油机点火起动,当柴油机转速到400~550r/min时,应立即松开起动按钮,并关闭起动开关。
柴油机未起动,应间隔3分钟以上,再进行起动,连续两次未能起动柴油机,应立即查找原因,未经查找原因不允许再起动柴油机。油予供泵电机每次连续运行不得**过2分钟,如三次泵油仍不能建立所需油压,则应检查故障原因。动马达每次连续运行不得**过5分秒。柴油机启动后怠速位暖机,并检查。油压力≥343KPa(3.5kgf/cm开汽缸盖上罩壳,检查摇臂轴承处是否来油。
如果自动变速箱传动液呈棕色或是有烤面包的味道,那么传动液已经无用,不能再驱散变动器产生的热量。可以将传动液放少许在干净的纸巾上,等上30秒,看看它是否会扩散来进一步确认传动液是否已经无效。如果没有扩散,那么需要立即更换传动液,否则变速器会遭受更严重的损坏。