徐州求购龙工833N液压油箱总成配件
价格:5800起
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产品数量:100 个
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行 业:工程机械 机械工作装置 装载机工作装置
发布时间:2023-02-21
在实际运输中,很多康粉喜欢在发动机起动后轰油门,或者在车辆起动后就全力加速行驶。其实这种做法对发动机的损伤是非常大的,主要是因为发动机在刚运行的时候温度很低,活塞缸套的间隙很大,机油温度低没有发挥 大的润滑效果,起动后立马让发动机全负荷运行,这时候很容易发生拉缸。
工作装置液压系统的工作压力为16MPa,采用整体多路阀后置,连杆操纵、省时省力。
制动空调系统。
制动系统采用单管路气顶油钳盘式制动,制动力矩大、制动可靠且制动距离短,拆装方便、利于维修和保养,安全可靠。制动系统包括行车制动系统、停车制动系统、紧急制动系统。
空调系统采用冷暖两用无氟环保空调系统,蒸发器为立式蒸发器,放置于座椅后,方便安装和维修,性能可靠,制冷、制暖效果良好。
驾驶室、仪表及发动机罩
全密封驾驶室采用全骨架支承结构,根据人机工程学原理设计布局。前、后挡风玻璃均为三面无骨架胶粘玻璃,视野非常开阔。驾驶室内饰采用了聚氨酯热压成型材料,内层采用了隔音的植物纤维板(可自然降解),中层使用了隔热的中空纤维,外层采用了防潮的高密度PVC板,面料可根据用户要求选用不同的布纹、花色和图案。驾驶室与车架采用减振连接,采用符合安全标准及人机工程的可调减振座椅,提高了舒适性。
发动机罩采用全骨架支承结构,罩体采用立体造型,由多个斜面组成,左右两侧面各向中心倾斜2°,上盖板面向下倾斜3°,造型变化丰富。复杂外形的零件全部采用模具冲压而成,生产成本低,圆弧外观造型不仅与整机协调统而且保证了发动机罩整体的强度和刚度。
电气系统。
该机配有国内的可调方向柱型组合仪表台,造型美观、可视化界面好,各表读数一目了然,操作维修方便,采用高精度、长寿命组合仪表及传感器。仪表台集所有控制开关、仪表、灯光报警指示为一体,其中防误起动电锁为工程机械行业的产品。采用高亮度、长寿命的汽车灯泡,灯具外部造型美观大方,更适合夜间作业。采用德尔福免维护蓄电池,具有以下优点:无需加水、使用安全方便、自放电率低、储存期长,无污染,有利于环保。
装载机作业无力问题故障现象:一台50型装载机配置ZF变速箱和驱动桥,CUMMINS柴油机,用户常年在干涸河道采挖沙石料。使用1800余小时,用户反馈在加大油门前铲时装载机不能前行,轮胎时有打滑。故障分析:牵引力不足,牵引力大而地面附着力不足,轮胎磨损,作业场地湿滑,变速箱油品质量差,变质等。
故障诊断:先检查整车各系统,发现变速箱油位很高,并发觉油稀且油内气泡很多。放油至要求位。轮胎气压前轮0.5MPa,后轮0.45MPa,前轮放气至0.32MPa,后轮至0.30MPa。并增加附加配重200kg。
次测牵引力时,牵引力只有116kN,失速时柴油机转速1790rpm.。检查发现柴油机中冷器上有120mm左右的陈年裂缝,去修理厂补焊好再测牵引力,牵引力已达147kN,失速时柴油机转速2110rpm,但去沙场工作时故障现象未。
放空变速箱系统油并清洗,按量更换新ZF箱油,再去工地测试时机器已能正常工作。总结分析:变速箱混入了水并且由于用户自行换非油,油品变质没有达到ZF箱要求,作业时变速箱油产生气泡,导致变矩器工作时不能持续输出额定力矩,整机作业无力。
ZF变矩器油温高故障现象:一台ZL50C装载机,配置ZF变速箱,工作2个月后反映变矩器油温升高快,工作大约半小时就到1200C。由于是在生产作业现场,各种测试不易进行,已经更换变速箱,油散,换箱油,管路等,没有解决,但液压油温,水温一直正常。
故障分析:变矩器散热器堵塞,散热油管堵塞,变矩器内泄漏大,变速油压低,离合器打滑,冷却系统故障,油品质量差,变质,装载机持续过载作业等,故障诊断:由于之前已经将系统的各部件进行更换,拟从装载机动态作业进行检查。在驾驶室内进行作业操作,行进铲掘时,操纵收斗杆,感觉铲斗运动迟缓。检查发现,分配阀前,固定软轴位置的锁紧螺母松动,拉动软轴时,分配阀延迟活动。紧固该螺母,再次作业,油温处于正常温度。
总结分析:变矩器在失速状态下,发动机输出的能量,很大部分将转化为热能,在原来的散热条件下,变矩器油温度上升速度加快。由于分配阀操作软轴固定螺母松动,导致在铲装作业时,铲斗不能及时收起,而司机由于操作原因,往往还会加大油门前行,装载机因前有物料阻拦不能向前,变矩器经常处于失速状态,必然会使油温快速上升。
1、起步前,应先鸣声示意,宜将铲斗提升离地500mm,行驶过程中应测试制动器的可靠性,并避开路障或高压线等。除规定的操作人员外,不得搭乘其他人员,严禁铲斗载人。
2、高速行驶时,应采用前两轮驱动;低速铲装时,应采用四轮驱动。行驶中应避免突然转向铲斗,装载后升起行驶时,不得急转弯或紧急制动。
3、装料时,应根据物料的密度确定装载量。铲斗应从正面铲料,不得铲斗单边受力;卸料时,举臂翻转铲斗,应低速缓慢动作。
4、在松散不平的场地作业时,应把铲臂放在浮动位置,使铲斗平稳地推进,当推进时阻力过大时,可稍稍提升铲臂。铲臂向上或向下动作到 大限度时,应速将操纵杆回到空挡位置。
5、操纵手柄换向时,不应过急过猛;满载操作时,铲臂不得快速下降。
6、不得将铲斗提升到 高位置运输物料,运载物料时宜保持铲臂下铰点离地面500mm,并保持平稳行驶。
7、铲装或挖掘时,应避免铲斗偏载,不得在收斗或半收斗而未举臂时前进。铲斗装满后应举臂到距地面约500mm时再后退转向卸料。
8、当铲装阻力较大出现轮胎打滑时,应立即停止铲装,排除过载后再铲装。
9、在向自卸汽车装料时,宜降低铲斗及减小卸落高度,不得偏载超载和砸坏车箱。
10、机械运行中,严禁接触转动部位和进行检修。在修理工作装置时,应使其降到 低位置,并应在悬空部分垫上方木。装载机转向架未锁闭时,严禁站在前后车架之间进行检修保养。
11、在边坡濠沟凹坑卸料时,轮胎离边缘距离应大于1.5m,铲斗不宜过于伸出。在大于30的坡面上不得前倾卸料。
12、作业时内燃机水温不得超过90℃,变矩器油温不得超过110℃,当超过上述规定时,应停机降温。
13、作业中遇到下列情况,应立即停止操作:填挖区土体不稳定,有坍塌可能时;气候突变,发生暴雨、雷电、水位暴涨及山洪爆发时。
14、操作人员离开驾驶室时,将铲斗落地并关闭发动机。
15、停车时,应使内燃机转速逐步降低,不得突然熄火,以防止液压油因惯性冲击而溢出油箱。
16、装载机不得在倾斜度超过出厂规定的场地上作业,作业区内不得有障碍物及无关人员。
17、装载机作业场地和行驶道路应平坦,在石方施工场地作业时,应在轮胎上加装保护链条或用钢质链板直边轮胎。
18、作业后应将装载机开至安全地区,不得停在坑洼积水处,将铲斗平放在地面上,将手柄放在空挡位置,接好手制动器。关闭门窗加锁后,司机方可离开。
载机应停放在地面上,铲斗应放在地上。当发动机关闭时,需要重复移动工作装置操作手柄以确保每个液压缸处于无压力静止状态。当装载机只能停在斜坡上时,轮胎应该固定好。载机停止工作后,操作员将各种手柄放在中间位置或中间位置。装载机注意问题。
先取下电子锁钥匙,然后关闭主电源开关, 后关闭门窗。禁在明火或高温区域停放装载机,以防止轮胎因高温而并造成事故。使用组合阀或油箱为轮胎充气时,人员不得站在装载机轮胎的前部以防止伤害人。先,应增加装载机的压缩比,应适当延迟喷射提前角,并应使用具有高十六烷值的燃料。5吨级轮式装载机这些措施用于缩短火灾延误期。
低初始燃油喷射率并使用进气涡流减少点火前可燃混合物的量。机械噪音是装载机噪音的主要原因由于装载机的柴油发动机上有许多运动副,因此存在许多机械激振力,包括由活塞和气缸爆震产生的噪声,6吨级轮式装载机正时齿轮噪声,燃料喷射系统噪声和气体分配机构噪声。
在发动机中,诸如曲轴,飞轮和滑轮的任何一个旋转部件将形成振动力。由于该振动力与部件的不平衡量成比例,因此它与每分钟转速的平方成比例。因此,当转速增加时,振动也会突然放大,因此旋转部件之间的平衡优选地更小。其他机械噪音来自发动机活塞,气门机构等,它们构成发动机噪音的一部分,例如活塞爆震,挺杆噪音,阀门开启和关闭产生的噪音,阀门和阀门弹簧振动产生的噪音,以及正时链条和链轮啮合时产生的噪音。
产生爆震气缸。活塞爆震缸根据活塞间隙而不同。当活塞间隙较大时, 有可能发生爆震声。活塞爆震缸的特点是发动机在冷的时候非常响,所以活塞间隙很大,随着发动机温度的升高声音变小。为了减少活塞爆震,降低主侧压力,因此一些发动机可以通过将活塞销的中心从活塞中心线切开一定距离来减少爆震声。减少活塞爆震缸的另一种方法是在活塞裙上安装钢架以减少活塞裙的热变形,从而可以使用稍大的活塞来减小活塞间隙并使活塞敲击声更小。活塞爆震缸是活塞侧撞击汽缸壁产生的噪音。当施加到活塞的压缩压力转换成燃烧压力时。
康明斯柴油机的气缸盖与柴油机缸体间是*气缸垫来密封的,缸体水道在气缸垫上有相应的密封圈,以保证冷却液不泄漏。如果柴油机缸盖或缸体平面的平面度误差超出允许范围,势必造成气缸垫密封不严,冷却液就可能漏进油底壳内。另外,如果柴油机缸盖螺栓未按规定拧紧或在清洗过程中表面未处理*净,造成气缸垫未压紧,此时也会造成冷却液泄漏。要准确地判断气缸垫是否损坏是有一定难度的,只有在排出了缸套和机油散热器的故障后才能进行此项检查。